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致命灰塵·深圳灣大橋鋼纜斷裂事件

本來無一物,何處惹塵埃。——慧能

每個在深圳拼搏的年輕人,都曾試過夜晚走出辦公樓。南山區更是如此。

在南山20萬名夜幕下歸家年輕人的身後,是20萬一平深圳灣的房價。

他們就如深圳灣內的潮水,當前浪紛紛退去後,永遠都有後浪奔湧而至。

新老交替。唯一不變的,是橫跨海岸的深圳灣大橋。

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深圳灣大橋鳥瞰圖

深圳灣大橋橫跨后海灣,由香港流浮山一直延伸至深圳蛇口,全長約5。5公里。大橋於2003年正式開工,並於2007年完工。建成後,深圳灣大橋便持續承擔著連線深圳與香港兩地的使命。

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大橋區域地理位置

深圳灣大橋從邊界線分隔為香港段和深圳段兩部分,長度分別為3。5公里和2公里。在大橋橫跨的海灣上,有兩條主要的通航航道。為了不影響船舶的通行,航道區域採用了斜拉橋的形式以避免設定橋墩。其餘部分則採用常規多跨混凝土高架橋的形式。

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總體佈置形式

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斜拉橋形式佈置以便船舶通行

在建成後的12年內,大橋穩固地屹立於海上。直到2019年2月。

01

鋼纜斷裂

2019年2月15日,一名工程師在普通的例行檢查中,發現香港段高架橋內一根鋼纜整根出現了斷裂。抽出後檢查,鋼纜斷裂位置受到了嚴重的鏽蝕影響。

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斷裂的鋼纜被抽出檢查

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斷裂的鋼纜嚴重鏽蝕

斷裂鋼纜被發現的位置如下圖所示。

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斷裂鋼纜的位置

深圳灣大橋的高架橋橋面是單孔的梯形箱梁,箱梁設定有預應力鋼纜用於增強承載力。

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單孔梯形箱梁示意照片

位於箱梁混凝土內部的鋼纜稱為“體內預應力鋼絞線”,用於承擔箱梁的自重以及施工過程中的荷載;位於箱梁外部的鋼纜稱為“體外預應力鋼絞線”,它們穿過箱梁中間的洞,透過錨固塊和轉向塊傳遞壓力,主要是用於承受風力與車輛的重量。

箱梁兩側各佈置有4根外部鋼纜,這次斷裂的是右邊的其中一根。

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箱梁中斷裂的外部鋼纜

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斷裂鋼纜的位置特寫

每根外部鋼纜都是由37束鋼絞線組成,每束鋼絞線又由7根線鋼絲絞合而成。這些鋼絞線被密封在一個外徑為160mm的高密度聚乙烯(HDPE)管道中,管道內用水泥漿填滿密封。

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每束鋼絞線由7根線鋼絲絞合而成

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單根外部鋼纜橫截面

這根鋼纜長度約280m,從大橋的P1橋墩一直延伸至P5橋墩。它就是在P5橋墩處的錨頭被發現斷裂的。

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斷裂的鋼纜長度約280m

在縱斷面上,鋼纜呈折線型分佈。

斷裂鋼纜縱斷面呈折線型分佈

跨海大橋由於其重要性,工程上一般預留的富餘度都會很大。在這類地標性工程中出現鋼纜的整根斷裂,更是聞所未聞。

因此,在發現大橋鋼纜斷裂後,事故原因的調查也立即同步啟動了起來。

02

杳無音信的當事人

從前期設計一直到施工,任何一個階段的細節失誤,都有可能最終導致鋼纜的斷裂發生。沒有方向的調查無異於大海撈針。

由於事故過於不同尋常,首先懷疑的是施工過程中監管出現了問題,沒有對質量把好關。此時,找負責施工和現場監管人員瞭解情況是最直接的。於是,調查組訪問了負責鋼纜施工的專業施工分包,以便取得更多關於當年施工期間的現場實際情況和施工做法。

然而,專案開工距離現在已經過去了十幾年。

當時直接參與深圳灣大橋香港段專案的人員要麼已經退休,要麼已經離開公司,早已聯絡不上。調查組並未能收集到與斷裂鋼纜直接相關的第一手資料。

這條線索斷了之後,調查工作只能著重研究鋼纜的斷裂位置,看看能否找到新思路。

03

傾斜的破壞面

鋼纜被整根抽出來進行詳細觀察。

在P5橋墩處,斷裂的鋼纜大致呈一個傾斜的破壞面。在破壞面的上半部分,幾乎所有鋼絞線都出現了不同程度的鏽蝕;而破壞面的下半部分,則所有的鋼絞線都完好如新。

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P5處的鋼纜呈一傾斜的破壞面

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破壞面的上半部分,鋼絞線嚴重鏽蝕

鏽蝕的鋼絞線橫截面直徑已明顯縮小,部分已鏽蝕的斷口區域,甚至形成了鋒利的端部特徵。如果用放大鏡對斷口仔細觀察,可以發現斷口形狀是典型延性受拉破壞造成的“杯錐型”。

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破壞的斷口呈現出杯錐型特徵

在自然界中,當物體受到的拉力過大時,會發生斷裂。對於不同的材料,主要可分為兩種形態的斷裂。

第一種稱為脆性斷裂,當拉力超過上限時,沒有任何徵兆,材料在短時間內就會分成兩半,如石頭,混凝土等材料。

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石頭的斷裂往往是突然發生的

第二種稱為延性斷裂。當拉力超過上限時,材料並不會突然破壞,而是經過明顯的拉伸變形後才會失效。如平時吃的拉麵,就是具有超大延性的材料。

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拉麵拉力超過上限後,出現大幅拉長變形

這兩種破壞的斷口特徵存在明顯的區別。脆性材料由於是突然發生斷裂,斷裂時發生的變形量很小,斷口一般呈粗糙的平面;延性材料在破壞過程則中出現了明顯變形,材料由於變形會導致橫截面的縮小,斷口表現出縮小的特徵。

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延性破壞(左)與脆性破壞(右)的斷口特徵對比

可以看出,鋼纜“杯錐型”的斷口正是典型的延性破壞特徵。這個關鍵的細節起碼說明了兩個問題:一是鋼纜的材料直至破壞前都維持著良好的性質,鏽蝕並沒有引起鋼絞線發生脆化;二是鋼絞線確實是在均勻受拉的情況下斷裂的,並不是因為受力不均而出現剪下破壞。

透過這個發現,可以基本排除材料先天缺陷或受力不均的原因。鋼纜之所以出現斷裂,很大可能是長期鏽蝕下使鋼絞線截面不斷變小,最終導致截面的抗拉效能小於鋼纜受到的拉力。那麼,現在的重點問題集中在:

為什麼在水泥漿包裹下,鋼纜仍會出現鏽蝕?

04

奇怪的白色粉末

從斷裂鋼纜的內側面觀察,發現了鏽蝕的鋼絞線上不均勻地附著有一些白色粉末。經過化驗,這些都是水泥返鹼的產物。

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鋼絞線上附著的白色粉末

返鹼是水泥水化產生的氫氧化鈣,隨著水分從內部遷移到表面,水分蒸發氫氧化鈣結晶析出形成的白斑。返鹼的形成有兩個主要條件:

(1)水分能遷移到水泥的表面;

(2)表面的水分有蒸發的條件。

如果鋼絞線完全被水泥漿密實包裹,是沒有辦法達成這兩個條件的。只有在鋼纜內部沒有完全被水泥漿填滿,又與外部空氣連通的情況下,返鹼才有發生的可能。

這個發現意味著,P5處的鋼纜施工時可能並沒有被水泥漿填滿,且沒有做好密封。

為了調查這個可能性,P1橋墩處沒有斷裂的鋼纜也被拆卸下來進行對比。與P5處的鋼纜僅有一些白色粉末不同,P1鋼纜37根鋼絞線都均勻地被白色膠凝體所包裹,這些都是凝固後的水泥漿體。鋼絞線也完全沒有出現鏽蝕。

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P1橋墩處的鋼纜被白色膠凝體均勻包裹

05

空空如也的排氣管

被拆卸下來的P1處鋼纜,與P5位置鋼纜相同,位於大橋橋墩處,並設定有錨頭。錨頭主要作用是固定預應力張拉後的鋼纜。

錨頭詳細構造

值得注意的是,錨頭處設定有一根塑膠排氣管。這根管是灌水泥漿時的排氣管,用於排走HDPE管內的空氣,以令水泥漿內部不會殘留有氣泡。灌水泥漿時,如果觀察到有水泥漿從排氣管中流出,則證明水泥漿已經完全填滿。

把P1位置處鋼纜的排氣管拆出觀察,可以發現內部填有凝固的水泥漿體,這與P1鋼纜的鋼絞線完全被水泥漿體包裹的事實是一致的。

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P1鋼纜錨頭,左上側的塑膠管即為排氣管

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P1錨頭處的排氣管,內部有凝固水泥漿體

與之相反,P5錨頭處的排氣管則沒有發現凝固的水泥漿,僅在孔口發現一些殘餘的灰塵。

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P5錨頭處的排氣管

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P5錨頭排氣管沒有發現水泥漿,僅有一些殘灰

這是一個關鍵的發現。進一步驗證了P5鋼纜沒有完全被水泥漿填滿的猜想。

06

致命灰塵

排氣管的殘灰被提取樣本進行化學分析,以瞭解其物質組成。透過電子顯微鏡(SEM)與X射線能譜分析(EDAX),殘灰主要由兩部分物質組成。

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電鏡與能譜分析

第一部分是灰塵和鐵粉的混合物,可能是鋼絞線安裝和施加預應力後,鋼絞線脫落下的產物。這種混合物在P5錨頭的喇叭口底部也找到了類似的物質。

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錨頭喇叭口也找到了類似的殘灰

另一部分則是水泥漿,但是卻有很高的水灰比。這種高水灰比的水泥漿,應該是返鹼時水泥表面的泌水混合物。

多方面證據下,P5鋼纜處沒有填滿水泥漿的可能性越來越大。

之所以沒有填滿,關鍵就在排氣管和喇叭口發現的殘灰。

07

湧浪效應

為了進一步確認水泥為什麼沒有填滿鋼纜管道內部,需要先找到水泥漿是從哪裡注入鋼纜的。

對現場進行踏勘後,在鋼纜HPDE管道外表面上找到了水泥漿注入點的痕跡。透過對比施工方案,事發鋼纜的水泥漿注入點位於P2橋墩與P3橋墩之間的低點。也就是說,水泥漿從該位置處被注入,最後從錨頭處的排氣管排出,從而填滿整根鋼纜。

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找到的水泥漿注入點痕跡

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水泥漿注入點位置示意

在水泥漿被注入之前,要先完成以下幾道工序:

1

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鋼纜施加預應力後,將錨頭處外伸的鋼絞線修剪整齊,並安裝一根小塑膠管作為灌漿時的排氣管。

2

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錨頭外表面用水泥砂漿密封。

3

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在錨頭處安裝保護帽,並將排氣管延長至保護帽的上開口。

4

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往HDPE管道內注水。水壓試驗保持0。5MPa的壓力,以驗證整個管道的密封性,防止注漿時出現滲漏。

5

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確認管道的密封性後,將管道內所有水排出。

完成以上5步之後,接下來就是正式注漿工作。在P2和P3之間的低點壓入水泥漿。水泥漿沿著管道透過P3,P4向P5移動。

正式注漿施工

將水泥漿從鋼纜低點壓入後,直到水泥漿從排氣孔排出並穩壓一段時間,管道內的注漿工作就算完成了。然而,根據之前調查的發現,事發鋼纜內部的注漿情況並未按預期發生。

實際上,當水泥漿漿體沿鋼纜管道流動,接近錨頭P5時,受沿途管道側壁阻力的影響,以及處於流動上升段,水泥漿的壓力沿管道逐漸下降。

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水泥漿壓力在流往P5時逐漸下降

由於P5附近水泥漿壓力的下降,導致流動速度降低。然而,水泥漿壓入點的注漿壓力並不會因此降低,兩者之間的壓力差,使得在P5錨頭附近出現了湧浪效應。

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海岸的湧浪現象

湧浪效應令P5錨頭處的空氣和水泥漿混合物產生震盪,捲起了喇叭口底部的殘灰,殘灰進而被衝進了塑膠排氣管,造成了排氣管的堵塞。這就是為什麼會在排氣管內找到屬於喇叭口底部的物質。

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水泥漿在P5錨頭處的湧浪效應

距離P5錨頭處最近的出漿口位於橫隔梁外,在看到這個出漿口穩定流出漿液後,便誤以為水泥漿已經填滿了整個管道。最終,導致喇叭口位置處殘留下一個氣穴。氣穴與水泥漿的交介面,應該就是P5鋼纜傾斜的斷裂破壞面。這也是為什麼在鋼纜破壞面內部,會發現有水泥的返鹼。

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殘留的氣穴

堵塞在排氣管的殘灰是致命的。如果殘灰顆粒再大一點,也許就不會衝進排氣管;如果顆粒再小一點,也許就能在壓力下直接衝出排氣管。

可惜,沒有如果。

08

事故原因推斷

如前面分析,在鋼纜管道內部注漿過程中,由於喇叭口底部的殘灰被衝進了排氣管造成堵塞,P5錨頭處的空氣未完全得到釋放,在施工結束後形成了殘留氣穴。

在空氣水泥漿表面泌水的作用下,未被水泥漿包裹的上部鋼絞線逐漸發生了鏽蝕。當鋼絞線鏽蝕到一定程度後,不斷縮小的截面再也無法承受拉力,最終引發了整體拉伸斷裂。

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在空氣和水的作用下,鋼絞線嚴重鏽蝕,最終引發斷裂

另外,注漿點與錨頭的距離過遠則進一步助推了事故從偶然轉變為必然。

斷裂鋼纜長度約為280m,注漿點位於距錨頭P5約170m處。在注漿過程中,水泥漿需要透過具有多個曲率變化的折線型管道,從而更容易發生沿管道的壓力損失。如果距離沒那麼遠,或者管道不是折線型佈置,即使殘灰堵塞了排氣管,水泥漿的壓力沒有過多損失,可能就會有足夠的壓力把殘灰壓出排氣管,管道內的空氣就能得到完全釋放。

最終事故很可能就不會發生。

09

大橋結構的安全

在鋼纜斷裂後,調查組對高架橋的設計方案進行了全方位的稽核,包括所有計算分析和設計圖紙,以檢驗大橋的安全效能是否有受到明顯影響。

幸運的是,大橋的設計足夠保守。對於外部鋼纜,即使任意兩根鋼纜發生了斷裂,橋樑也不會發生整體倒塌。

這再一次說明了橋樑工程中冗餘度的重要性。

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即使旁邊再斷一根鋼纜,橋樑也不會出現整體倒塌

10

後續

事故發生後,大橋高架段立即緊急封閉。

隨後一個月內,完成了斷裂鋼纜的更換。